黑龙江经济网讯(谢国飞 记者仉庆华)建龙西钢在高质量发展的同时,坚持“珍爱生命、珍视环境”的安全生产发展理念,坚决杜绝以破坏环境为代价来换取企业的高速发展,多年来大力开展循环经济综合利用,努力打造高质量、可持续发展的绿色钢城。截至目前,建龙西钢循环经济发展硕果累累,已实现厂区循环水回收综合利用,实现工业废水零排放,为伊春市生态文明城市建设再添新亮点,实现了经济效益和社会效益的双丰收。
如何保护环境,保护资源,绿色发展,造福子孙后代,一直是建龙西钢时刻思考的问题和使命所在。钢铁行业是高能耗产业,随着我国经济的转型升级快速发展,实现超低排放已成为钢铁行业能否生存的“硬杠”。建龙西钢以高度的使命感和责任感,始终把环境经营和绿色制造放在首位,以技术创新为驱动,加快推动绿色发展的质量变革、效率变革和动力变革。
强化节水管理 严防水质超标
能源中心加大污水排放管理。根据国家环保相关法律、法规要求,运行作业区污水处理站于2018年升级安装了在线监测系统,对循环水系统和废水回用系统实施在线监测,根据水质的不同,采取相应的监测方式。监测项目包括回用水PH值、氨氮、总磷、总氮、化学需氧量,污水处理技术指标,标准值总磷0.5mg/l、总氮15 mg/l、PH/6-9、COD 50mg/l、氨氮5mg/l,目前污水处理站处理后的水总磷0.185mg/l、总氮6.141mg/l、PH值7.694、COD 7.358mg/l、氨氮1.325mg/l,全部在国标范围内。为保证水质安全,污水处理站设有单独化验室,定时人工监测水样。在线监测系统出现故障时,化验室每4小时进行一次相应化验分析,每24小时内不少于6次。每天定期将在线监测或人工监测数据上传环保部门,做到信息公开透明。
能源中心依据能源管控EMS系统的潮流图及历史数据对全公司“水系统”实时进行全面系统的科学管理,积极推进“水系统”的计量体系的完善,加强用水管理的精细化。对各生产工序的循环水池和泵站进行升级,提升了公司“水系统”的“子系统”在各自工序内部的循环利用水平,有效降低了耗水量。全厂污水及夏季部分雨水通过污水处理站处理后,经回用泵并入水源南线供厂区使用,推进了雨水、工业废水等非常规水资源的利用。目前,污水处理站在满足各生产用户用水需要的同时,大大降低了新水补水量,通过污水回用降低新水补水量约300t/h,日可节水创效约8.64万元。
提高软水产水率 加强废水回收利用
能源中心除盐水泵站强化对生水杂质的处理,降低钙镁离子含量,最大限度减少对锅炉的腐蚀,在保证运行安全的前提下,加大软水产水率。运行作业区化学水处理提供由锰砂、超滤、一级和二级反渗透等除盐设备来制备软水。原水经过各工序后产出软水率为42%。除盐水泵站经反复调试,在保证水质合格的前提下,对一、二级反渗透运行参数进行调整,首先将一级反渗透浓水排放,由18t/h调到15t/h,再将二级反渗透由10t/h调到7t/h,使生产的软水率提高到59.37%,平均每天可多产软水440.67吨,每天就可减少440.67吨的废水排放。
在5号和6号高炉生产过程中冲渣水产生大量蒸汽,放散是能源的极大浪费。公司积极对蒸汽进行回收,对冲渣水蒸汽经化验分析换热站,把蒸汽冷凝成水后,输送到中间水箱,待水质达标后,再将换热站蒸汽冷凝水回收到除盐水泵站中间水箱内,省去预处理及一级反渗透处理过程,减少水库水的使用量,再次提高了产水率。清洗厂家定期对除盐水泵站反渗透进行化学离线清洗,清洗后的反渗透产水率明显提高。通过采取以上措施,现在,除盐水泵站产水率可提升至65.7%,每天减少水库水的使用量815吨。
除盐水泵站在满足130吨锅炉用水需要的同时,还承担着给炼铁厂300平方米烧结作业区余热水处理工序输送除盐水任务,每天由各生产环节产生的废水平均达到2400m³,如果不进行处理,就会增加污水处理站的工作压力。运行作业区化验室检验人员积极应对,在对除盐水泵站废水的PH值、硬度、氯化物、浊度等各项指标多次化验后,确定该水质的指标均达到1260立方米高炉循环水泵站用水的水质指标,可全部回收至1260立方米高炉循环水泵站使用。运行作业区经过多次讨论后,制定了废水回收方案,决定在除盐水泵站地沟废水总排放处接2条长度约为20米的送水管道,用两台潜水泵从除盐水泵站送往1260立方米高炉循环水泵站配水槽进行循环再利用。废水回收利用后,运行作业区实现了除盐水泵站废水零排放。1260立方米高炉循环水泵站每天减少新水补水量2400m³,同时减轻了污水处理站的工作压力,降低了污水处理药剂消耗,每月可为公司节约费用约70000元。